日前,江海分公司技術(shù)維修人員結(jié)合生產(chǎn)實際,通過實地勘察、反復(fù)研究,對3#貨物轉(zhuǎn)運站BX3A-BDQ3溜桶后背襯板進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn),有效解決了原設(shè)計襯板在礦石輸送過程中極易產(chǎn)生磨損和堵料的生產(chǎn)難題,有力保駕了公司生產(chǎn)的有序高效快捷。
貨物轉(zhuǎn)運站是江海分公司重要的礦石中轉(zhuǎn)平臺,溜桶作為轉(zhuǎn)運站內(nèi)貨物分流的關(guān)鍵設(shè)施,直接影響到整個流程運轉(zhuǎn)的平穩(wěn)順暢。在長期使用過程中,維修人員發(fā)現(xiàn),溜桶襯板在礦石外力的作用下極易磨損,且在粘性礦粉通過時堵料現(xiàn)象時有發(fā)生,嚴(yán)重阻礙了大船的接卸質(zhì)量和效率,維修更換工作迫在眉睫。為此,公司技術(shù)部門與散裝一隊維修人員密切配合、團(tuán)結(jié)協(xié)作,以3#貨物轉(zhuǎn)運站BX3A-BDQ3溜桶為實驗點展開公關(guān)。他們仔細(xì)分析、多次實驗,并憑借過硬的理論基礎(chǔ)和多年的現(xiàn)場維修經(jīng)驗,決定在原溜桶襯板上進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),以彌補原有設(shè)計缺陷。他們制作了高4m、寬1.5m的溜桶襯板安裝在BX3A-BDQ3溜桶上,在溜桶外側(cè)增加了12塊筋板,分12個焊接點進(jìn)行加固,此舉有效增強了溜桶襯板的鋼性和強度,極大提高了抗擊打能力和耐磨性。與此同時,維修人員根據(jù)日常豐富的工作經(jīng)驗積累,大膽的將溜桶襯板內(nèi)側(cè)落料點格柵厚度由原設(shè)計的10cm縮小為5cm,有的格柵厚度甚至縮小到3cm,經(jīng)過計算和多次實驗,田字型格柵的強度依舊,積料點明顯減少,貨物的通行流量有了明顯增大。在維修過程中,維修人員有的切割、有的焊接、有的修補,經(jīng)過一系列復(fù)雜程序后,僅用了3天時間便圓滿完成此項任務(wù)。期間,公司分管領(lǐng)導(dǎo)多次親臨現(xiàn)場,與維修人員一起研究解決方案,并提出指導(dǎo)性建議。
目前,該溜桶襯板使用情況良好穩(wěn)定,達(dá)到了預(yù)期效果,待進(jìn)一步完善后,將在其他轉(zhuǎn)運站推廣使用。